1. 案例背景
失效样品为某汽车接地线束的固定端子,生产流程为:原料铜管→裁剪→冲压成型→表面镀锡→装配→振动试验(19万次)→断裂;其可靠性测试中6个成品经振动试验19万次后其中一个断裂,委托方要求分析该断裂失效端子的失效机理,并给出改进建议。
2. 分析方法简述
外观检查中可观察到失效样品断裂的2部分能无缝对接,断裂位置在冲压形成的台阶折线处。
将失效样品断口用超声波清洗干净,然后在SEM下放大观察断口形貌,高倍下发现断口存在明显的疲劳条带;低倍下观察到断口两侧低中间高,为两侧先开裂再向中间扩展形成的中间凸起断口形貌,结合据委托方提供的样品振动19万次后断裂信息,判断样品为双向高周疲劳断裂模式。
失效样品先去镀层,再进行化学成分分析,结果表明失效样品材质为纯铜,材料不存在异常。
失效样品和正常样品分别镶样,进行金相分析,失效样品腐蚀前金相观察未发现明显缺陷,腐蚀后可观察到大变形区域的纤维状α相,小变形量区域为α相组织,伴有较多孪晶;正常样品腐蚀前金相观察发现样品表面的折弯处存在微裂纹,裂纹填充满锡,推断裂纹为冷加工成型造成的,腐蚀后可观察到金相组织为α相组织,伴有较多孪晶。
3. 分析与讨论
从断口分析可知,样品断口形貌主要为高周期疲劳断裂特征,根据客户提供的震动试验资料,样品试验过程是振幅为12mm左右的周期振动,19万次后断裂,符合低应力高疲劳周期的双向高周疲劳断裂特征,两侧裂纹无锡填充,说明为镀锡后开裂,为冷机加工造成应力折叠形成的开裂。
从化学成分可知失效样品的铜含量在99.99%,材质为纯铜,材料不存在异常。
从金相图片可知,失效样品与正常样品的金相组织都为α相组织,伴有较多孪晶,为冷机加工残留内应力较大的特征;正常样品可观察到填充锡的微裂纹,为冷机加工缺陷,这些表面微裂纹可能会成为开裂源。
4. 结论
样品失效的主要原因为冲压成型形成的台阶折弯处变形量大,伴有大量残余应力,在交替循环弯曲应力作用下成为开裂源继而断裂,为双向高周疲劳断裂模式;高周疲劳断裂一般为偶然现象,不会存在大批量问题。
建议:添加退火热处理工艺,消除冷机加工内应力。
5. 参考标准
GB/T 1814-1979 钢材断口检验法。
JY/T 010-1996 分析型扫描电子显微镜方法通则。
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法。
GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)。
JIS G1258-2-2007 铁及钢——ICP发光光谱分析方法。
作者简介:
MTT(美信检测)是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室,网址:www.mttlab.com,联系电话:400-850-4050。
下一篇:无
上一篇:电子元器件切片观察
相关动态
行业痛点,你中招了吗?新品导入(NPI)可靠性验证不充分,量产前心里没底!供应商来料批次性不良,却找不到有效验证手段!工艺参数偏移导致的不良,迟迟无法定位根因!…
从“检测”到“诊断”,美信检测解锁产业服务新高度。2025年12月24日,我要测网总经理孙春艳、我要测网机构运营负责人李良宇一行走访深圳市美信检测技术股份有限公…
“可靠赋能高质量,新质引领新征程”第十届电子制造可靠性提升技术研讨会会议时间:2025年12月18日(周四)会议地点:深圳大学城国际会议中心会议规模:200-2…
近日,美信检测凭借专业的检测技术实力、规范的质量管理体系以及高效的服务响应机制,在柳州五菱新能源汽车有限公司的严格审核下,成功通过SD/WLNE06C.31-2…
近日,苏州市美信检测技术有限公司正式通过上汽通用汽车审核,荣获GP-10专项实验室认可证书!通过了GMW3172,GMW3191,GMW3431等多项标准的认可…
2025年8月10日至12日,由中国机械工程学会主办,失效分析分会与北京航空航天大学联合承办的“2025年全国失效分析学术会议”和“中国大学生机械工程创新创意大…
特色检测

价格:电议